摘要:通過對回轉(zhuǎn)窯主減速機高速齒輪軸斷齒、斷軸進行詳細的計算、分析,找出事故真正原因在于設計錯誤,并針對性提出改進對策,避免同類事故再次發(fā)生,確保生產(chǎn)的有序進行。
前言 活性石灰是煉鋼的重要造渣材料,它是一種性能活潑、反應能力強、含硫低的軟燒石灰,同時活性石灰也是燒結(jié)的重要熔劑之一。我公司在總體布置中設置4條規(guī)格為Φ4.0m×60m的回轉(zhuǎn)窯,其中一期兩條已于2007年初建成投用,所生產(chǎn)的活性石灰>5mm的活性石灰供轉(zhuǎn)爐煉鋼的需要,而<3.0mm的活性石灰供燒結(jié)用。
回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)由筒體1、支撐裝置2、13、傳動裝置3、5、(10、9、8、7)、6、4、11、12窯尾及窯頭密封、窯頭罩組成。其主要特點:
?、俨捎门c規(guī)模相適應的、直徑和長度適宜的窯型;
?、谥鱾鲃硬捎谜{(diào)速電機,并設有輔助電機,工作穩(wěn)定,調(diào)節(jié)靈活;
?、鄹G頭、窯尾設有密封結(jié)構(gòu),簡單可靠,密封效果好。
回轉(zhuǎn)窯在使用過程中出現(xiàn)過諸如耐材脫落、托輥軸承發(fā)熱等不少設備故障、事故,較為典型的設備事故為1號回轉(zhuǎn)窯主減速機高速齒輪軸斷齒、斷軸,對生產(chǎn)的影響zui為嚴重。1號回轉(zhuǎn)窯自2007年初投產(chǎn)以來,至2011年12月發(fā)現(xiàn)電機、減速機異音且振動加劇,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)減速機高速齒輪軸齒輪已出現(xiàn)斷齒,在計劃停機處理采用輔助傳動涼窯過程中出現(xiàn)斷軸事故。如何查找事故原因、制定相應對策、避免同類事故再次發(fā)生、確保生產(chǎn)穩(wěn)定運行成為當務之急。以下針對本次斷齒、斷軸事故進行詳細系統(tǒng)的分析,以尋求相應解決辦法。
?。?、相關參數(shù)及斷齒、斷軸概況 2.1電機相關參數(shù) 主電機:型號YSNP355M2-6
額定功率160kW
轉(zhuǎn)速980r/min
輔助傳動電機:型號Y180M-4
額定功率18.5kW
轉(zhuǎn)速1470r/min
2.2減速機相關參數(shù) 主減速機:型號YNS1240-80ⅥBD-L
中心距1240mm
速比80
輔減速機:型號YNS395-28-I-L
中心距395mm
速比28
2.3主減速機高速齒輪軸相關參數(shù) 主減速機高速齒輪軸結(jié)構(gòu)形式如圖2所示,其中部分參數(shù)如下:
軸材質(zhì)35CrMo
法向模數(shù)Mn=5
齒數(shù)Z=16
壓力角αn=24°
螺旋角β=12°
M-M截面處D=115mm,d=95mm,原設計R=3mm,重新修改設計R=10mm
?。玻词鹿是斑\行狀況 ?。玻埃保蹦辏保苍拢保等?,在進行設備點檢時發(fā)現(xiàn)1號回轉(zhuǎn)窯減速機有輕微異響,隨對該減速機進行重點監(jiān)護運行;20日進行在線監(jiān)測時,采用頻普分析未發(fā)現(xiàn)異常,但異音、振動有增加趨勢;23日申請停機檢查,發(fā)現(xiàn)高速小齒輪有4個齒有局部斷齒現(xiàn)象,在隨后的采用輔助傳動涼窯停機進行更換過程中,高速齒輪軸發(fā)生斷裂。
?。玻禂帻X、斷軸特征 事故發(fā)生后停機檢查,高速齒輪軸總計斷齒4個,斷裂長度約為齒寬1/2。從齒斷面看,有2個連續(xù)斷齒(齒1、齒2)斷裂根部有剝落現(xiàn)象,內(nèi)部有明顯銹蝕點。另2個斷齒(齒3、齒4)相間3個未斷齒,為軸斷時軸系失穩(wěn),異常嚙合折斷。與之配合的嚙合從動齒完好無損。斷齒斷面如圖3所示。
從軸斷面看,軸斷裂發(fā)生在軸肩處,軸斷后在凹凸斷面咬合下進行涼窯運轉(zhuǎn),但斷面磨合后仍可以看到疲勞裂紋存在。軸斷裂位置如圖2所示的M-M截面,斷面如圖4所示。
3斷齒、斷軸原因分析 3.1斷齒原因分析 ?。常保睌嗝婧暧^分析 從斷面宏觀分析可知,主動齒輪斷齒分兩類。一類為具有疲勞特征的斷齒,另一類為一次性過載折斷的斷齒。
如圖3所示,斷齒1和斷齒2齒根部已形成疲勞裂紋,且斷齒呈小塊狀,側(cè)面有片狀剝落,說明屬接觸疲勞失效的一種情況,通常是由于齒表面在接觸壓應力的*不斷反復作用下引起的一種疲勞破壞現(xiàn)象,表現(xiàn)為接觸表面出現(xiàn)許多痘狀凹坑。在剛出現(xiàn)凹坑或凹坑較少時,一般仍可繼續(xù)工作,但隨著時間的延續(xù),凹坑不斷增多和擴大,齒嚙合發(fā)生惡化,齒根部應力增大,產(chǎn)生疲勞裂紋并不斷擴展直至斷齒。斷齒1和斷齒2斷面內(nèi)部存在凹坑,凹坑內(nèi)部有鐵銹色點說明該齒加工時內(nèi)部存在諸如氣孔等內(nèi)部缺陷,這也使工作時齒在內(nèi)部缺陷處產(chǎn)生應力,隨應力裂紋的不斷擴展,zui終導致斷齒呈小塊狀。
如圖3所示,斷齒3和斷齒4斷面呈一次開裂狀,斷面粗糙,斷口無塑性變形,心部為韌窩狀,斷齒為一整塊,易拼合,通常是由于突然負載增加或異物卡入嚙合面所致。
?。常保矓帻X結(jié)論 斷齒1和斷齒2內(nèi)部具有制造缺陷,為疲勞性斷齒。斷齒3和斷齒4一次性過載折斷的斷齒。
3.2斷軸原因分析 斷面宏觀分析如圖4所示,斷口位置發(fā)生在高速齒輪軸中部軸肩過渡處,此處軸頸由直徑95mm過渡至直徑115mm,原設計過渡圓角3mm。根據(jù)對斷面形狀的觀察,斷面基本呈一平面并與軸線垂直,部分區(qū)域存在輕微鋸齒狀形態(tài),可詳細分為以下區(qū)域:
1)疲勞源大至有2~3處,全部發(fā)生在軸肩過渡處。
?。玻┢谠窗l(fā)展區(qū)表面光亮,呈橢圓形區(qū)域,具有放射狀紋理,貝殼狀前沿線。
?。常┢诹鸭y加速擴展區(qū),呈現(xiàn)光亮且有一定粗糙度。
?。矗┧矔r斷裂區(qū)在zui中部,斷面非常粗糙。
3.2.2齒輪軸受力計算、分析 齒輪軸支承位置和軸受載荷大小、方向、作用點及載荷種類已明確,支點反力及彎矩可求得,進而按彎矩合成理論進行計算。計算時,將軸當作置于鉸鏈支座上的梁。軸上零件傳來的力作為集中力,其作用點取為零件輪緣寬度的中點。軸上轉(zhuǎn)矩相應從輪轂寬度的中點計算。作用在軸上的各載荷不在同一平面內(nèi)時,分解到兩個相互垂直的平面上,然后分別求出兩平面內(nèi)的彎矩,再按失量合成法求得合成彎矩。主電機驅(qū)動時齒輪軸受力分析計算結(jié)果如圖5所示。
輔助電機驅(qū)動時齒輪軸受力分析計算結(jié)果如圖6所示。
圖5、6中:a)、a')軸上受力分析圖;
b)、b')水平面內(nèi)支反力圖;
?。悖?、c')齒輪的作用力在水平面內(nèi)的彎矩圖;
?。洌ⅲ?)垂直面內(nèi)支反力圖;
e)、e')齒輪的作用力在垂直面內(nèi)的彎矩圖;
?。妫ⅲ?)附加圓周力F0產(chǎn)生支反力圖;
?。纾ⅲ?)附加圓周力F0產(chǎn)生的彎矩圖;
?。瑁ⅲ?)轉(zhuǎn)矩圖。
斷軸結(jié)論
主減速機齒輪軸直徑設計合理,但軸頸由直接95mm過渡至直接115mm自由過渡軸肩過渡圓角R3設計錯誤,應改為不小于R10的過渡圓角。齒輪軸斷裂是在涼窯準備檢修時,采用輔助減速機傳動時因軸肩處已產(chǎn)生疲勞裂紋且過渡圓角設計錯誤致使疲勞強度安全系數(shù)不合格而突然斷裂。
對策
針對以上計算、分析,對避免減速機齒輪斷齒、斷軸事故再次發(fā)生,提出以下相應對策。
?。保┳龊脺p速機供應商的選擇,優(yōu)先選用技術(shù)能力強、制造加工設備*的、信譽好的供應商。如本減速機原始訂貨時為回轉(zhuǎn)窯廠家配套,未提過技術(shù)方面及供貨廠家等要求,如這些工作做細,對生產(chǎn)穩(wěn)定運行也會提供較好的設備保證。
2)加強設備制造過程中間檢驗、出廠驗收,關鍵工序進行駐廠檢驗,保證進入現(xiàn)場設備性能合格。如本減速機制造過程中進行詳細的中間檢驗,要求齒輪進行全部探傷,完夠及時發(fā)現(xiàn)齒1、齒2內(nèi)部缺陷并及時處理,可避免齒1、齒2的斷裂。
3)關鍵設備、關鍵部件認真進行設計審查,及時發(fā)現(xiàn)并更正設計錯誤。如本減速機高速齒輪軸軸頸由直徑95mm過渡至直徑115mm自由過渡軸肩過渡圓角R3設計錯誤,如果進行詳細設計審查,發(fā)現(xiàn)并改正過渡圓角為R10,完夠避免事故的發(fā)生。
結(jié)語 以上是針對回轉(zhuǎn)窯主減速機高速齒輪軸斷齒、斷軸進行詳細的計算、分析,找出事故真正原因在于設計錯誤,并針性提出改進對策,避免同類事故再次發(fā)生,確保生產(chǎn)的有序進行。
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